克雷西 發自 凹非寺
量子位 | 公眾號 QbitAI
沒想到,小米機器人的進展如此神速!
前腳馬斯克剛說過機器人很難進工廠,但小米偏不信邪,直接就讓機器人進工廠實習了。
剛剛,小米技術官方微博發布小米機器人進廠“實習”的最新進展——
不到半年的時間里,小米機器人就學會了柔性工件的長時作業。
所謂的柔性工件作業,指的是面對每次都不一樣的物體位置、姿態和突發狀況,機器人都要能隨機應變,難度比固定動作高一大截。
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注意看,小米汽車工廠總裝車間里的這個機器人,正抓著一塊蓋板,進行堆料作業。
這個任務頗具挑戰,不僅蓋板的形狀不規則,質地也是又大又軟,關鍵取放位置還分散在料箱不同角落。
它伸手探進去,指尖先扶住箱沿穩住重心,抓到手后左右倒了兩次手,才端正地放進料格。
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包括這個場景在內,這個季度,小米機器人一共新解鎖了兩個工站——中控臺側蓋板排序和料箱折疊回收。
小米機器人面對這兩個任務,不僅成功率都達到90%以上,還實現了連續長時作業。
半年前,它干的活兒還是站在自攻螺母工站原地,把螺母一顆顆擰進固定孔位,比現在簡單得多。
現在小米機器人不僅把老本行的成功率做到了98%,還學會了在更高難度的工位上崗,作業能力達到了世界級水平。
硅基實習生,已入駐小米工廠
這次是小米最新人形機器人首次在汽車工廠進行“實習”作業。
這款機器人在4月底小米投資者大會上首次曝光,可作為“工作人員”給參會嘉賓遞上伴手禮,和人握手、擊掌,展現了極為擬人的動作交互。
僅兩個多月,它就實現了汽車工廠的柔性工件的長時作業任務,可謂進展神速。
就像開頭看到的,在中控臺側蓋板排序的工站里,小米機器人要做的,是把三排料箱里的中控臺側蓋板一塊塊取出來,準確放進對面料架車的料格。
只看文字可能覺得很簡單,但仔細研究其中的細節就不難發現,這樣的場景對機器人的要求可以用苛刻來形容。
這些蓋板尺寸大、形狀不規則、材質還偏柔性,要求多輪、多位置的取、拿、走、放,對機器人在全身運動控制、雙手協同、精細操作和主動柔順策略等方面的能力,都提出了要求。
面對三排的較大料箱空間,抓取遠端蓋板時,機器人先伸手扶住箱沿,穩住重心,同時充分調動全身自由度,保持身體平衡,再把蓋板取出來。
這一步就已經超過了多數人形機器人,這些被超越的機器人手臂能覆蓋的范圍有限,伸手夠深處物體時容易牽動重心,要么夠不到,要么得先挪動底盤重新站位才能繼續動作。
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后續放置環節,多數機械臂抓取姿態一旦確定就不會再變,抓歪了只能將錯就錯,或者停下來等人工干預重新校準。
但為了提升可操作度和精準度,小米機器人抓到蓋板后會連續左右換手,調整持握方式和空間姿態。
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操作大尺寸物體時,手部位姿的細微變化可能對最終放置位置產生明顯影響。
所以放置前,小米機器人還會借助仿生靈巧手的本體感知能力,對蓋板在手中的姿態做一次類人級別的精細調整,根據抓取的結果調整放置蓋板的位置和方式,提高放置過程的效率與穩定性。
這種能力同樣是普通機器人所不具備的。
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蓋板放置時如果被鉤掛卡住,普通機器人只會按設定位置死板地硬懟。
但小米機器人不這樣處理,它會把蓋板拿出來,重新調整角度,再放置一次。
這背后是基于末端力感知的主動柔順策略,機器人感知到阻力后自主微調姿態、反復試探,適配現場的實際情況。
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另一個新工站是料箱折疊回收。
機器人先摳開料箱的拉環,這一步需要對接觸具備細膩的感知,并精確掌控指端的靈活運動。
一般工業機械爪只能張合抓取,像小米機器人做的摳、掀這類需要指尖精細發力的動作,它們是做不了的。
其中,雙臂高效精準的協同配合,是保障高節拍(產線里單位時間要完成的動作次數)連續作業的核心要素。
畫面中,機器人靠雙臂協同完成了折疊動作。
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多個料箱疊摞之后,機器人同步把它們推送到目標位置,這個過程還涉及多臺機器人之間的動作協調和節拍匹配,目前已經穩定運行。
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對標Figure03 X寶馬工廠
今年1月,馬斯克在特斯拉2025年第四季度財報電話會議上承認,擎天柱還沒法在工廠里承擔真正有用的生產工作。
這句話像一記清醒劑,戳破了一個外界容易忽略的現實——
讓機器人走進工廠、在真實產線上長期穩定地接手高價值任務,這跟在實驗室里跑跑步、搬搬箱子完全是兩回事。
畢竟,作為人形機器人賽道里公認的頭部項目之一,連它都還沒能在工廠里穩定接手真正有價值的生產任務,恰恰說明機器人在工廠里長期穩定干活,是一件難度極高的事。
進廠打工這道題,到目前為止,只有少數團隊真正跨過去。
美國機器人超級獨角獸Figure是其中之一。
6月,Figure旗下的Figure03,在寶馬工廠實現了復雜零件物流排序場景,能同時完成認知理解、精細操作和動態行走的全身協調。
這被普遍視為目前公開工業環境里,人形機器人在認知、靈巧操作、全身控制這三項綜合能力上的最高水位,因為它做到了連續、真實工況下的穩定。
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Figure03公開展示之后僅僅兩周,小米機器人就在中控臺側蓋板排序和料箱折疊回收這兩個工站,做到了同一個難度級別。
小米機器人是如何做到的,答案得回到前面的那幾個動作里去找。
- 機器人抓取遠端蓋板時調動全身自由度保持平衡,是全身運動控制能力的體現;
- 物料卡滯后不硬懟、自主微調重新放置,靠的是末端力感知支持的主動柔順策略;
- 機器人在抓取柔性蓋板后,通過雙手協同完成連續左右換手,實現蓋板的持握方式和空間姿態的調整;
- 抓取后的換手和放置前的姿態微調,則是仿生靈巧手本體感知能力在起作用。
其中,基于機器人的末端力感知能力,小米機器人團隊開發了面向環境交互的主動柔順控制策略,這更是小米的獨門秘籍。
而且亮點還不止這幾處。
- 同一塊蓋板,機器人能從不同角度伸手抓取,不是只認一個固定姿勢;
- 蓋板插入料架時如果沒能一次到位,不管是上層還是下層的料格,機器人都會自己再試一次;
- 料架之間的搬運也已經實現自動化,效率上比Figure AI用機器人搬運料架更高。
把目光擴展到整個工站,料箱折疊工站中多個料箱疊摞后由機器人同步推送至目標位置,意味著多機器人單元間動作協調與節拍匹配已穩定運行。
除了這些技能本身,小米機器人也已經直連小米汽車工廠的生產管理系統,接入系統后可以直接獲取生產任務及物料信息,構成了一套龐大的自動化與數字化系統。
在蓋板排序過程中,機器人不用再去讀紙質物料單,就能從系統里直接拿到所需蓋板和對應料格編號;料箱折疊工站里,不同機器人之間也能通過系統同步作業狀態,協同效率因此提上來。
針對作業過程中可能出現的危險或不可逆失效,系統還保留了遠程干預機制,必要時工作人員可以及時接管機器人。
這種系統性的工程能力,更是一般的機器人無法企及的。
總之,在人形機器人進廠這件事上,小米機器人已經站到了和Figure 03并駕齊驅的頭部位置。
具身智能走向真正生產力
小米機器人現在做到的這兩個工站,是從最單一工位往外擴展的第一步。
從一個工站到多個工站,從能干活到會配合,小米機器人正持續探索機器人在汽車制造領域的更多落地場景。
機器人要全面適應復雜的工廠作業,單靠一次性的突破遠遠不夠,需要長期的技術積累和反復的工程驗證。
往更多工站擴展,對機器人的操作精度要求只會更高。
為此,團隊下一步要圍繞高自由度仿生靈巧手、復雜操作能力和更多工站應用,持續推進研發與實踐。
小米用實打實的工廠部署證明,人形機器人已經可以成為生產線上的可靠同事,不再只是實驗室里的演示品。
小米機器人自身,也已經站在與全球頭部團隊并肩的位置。
把這件事放到行業里看,這是具身智能從做demo走向真正生產力的一步。
自攻螺母98%、中控臺側蓋板排序和料箱折疊回收各90%、柔性工件的長時作業,這幾點串在一起,就是小米機器人這半年的成績單。
具身智能這場競賽,終點不應該是比誰的機器人會翻跟頭、會打拳擊。
真正決定勝負的,是誰能把這些能力搬到產線上,變成實打實、能被工廠驗收的生產力。
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